2022年6月18日4時24分,上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化公司)化工部1#乙二醇裝置環(huán)氧乙烷精制塔區(qū)域發(fā)生爆炸事故,造成1人死亡、1人受傷,直接經(jīng)濟損失約971.48萬元。
事故發(fā)生后,劉鶴副總理、王勇國務委員和時任應急管理部部長黃明相繼作出批示,要求穩(wěn)妥做好傷員救治、善后處置等工作,要科學救援,安全有效處置。時任市委書記李強、市長龔正等市領導作出批示指示,要求全力撲滅著火點,避免次生災害發(fā)生,做好傷員救治和環(huán)境監(jiān)測等。時任應急管理部部長黃明多次視頻連線調(diào)度指揮,指導應急處置工作。吳清常務副市長趕赴現(xiàn)場指揮救援。應急管理部、中國石化集團有限公司(以下簡稱中石化集團)分別派出工作組現(xiàn)場指導救援。6月26日,國務院安委會辦公室對該起事故查處掛牌督辦,并要求成立市政府事故調(diào)查組組織調(diào)查處理工作。
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院令第493號)、《上海市實施〈生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例〉的若干規(guī)定》(滬府規(guī)〔2018〕7號)等法律法規(guī)和有關規(guī)定,市政府于7月7日批復同意,吳清常務副市長牽頭負責對上海石化公司“6·18”1#乙二醇裝置爆炸事故予以提級調(diào)查,由市應急局會同市經(jīng)濟信息化委、市公安局、市總工會、市市場監(jiān)管局、市生態(tài)環(huán)境局、市消防救援總隊、金山區(qū)政府組成上海石化公司“6·18”1#乙二醇裝置爆炸事故調(diào)查組。事故調(diào)查組聘請化工、設備等方面的專家參與對事故直接技術原因的認定。事故調(diào)查組堅持“科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則,深入開展調(diào)查工作。通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、檢驗檢測、綜合分析等工作,查明了事故原因,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對有關責任人員、責任單位的處理建議和改進工作的措施建議。
經(jīng)調(diào)查認定,上海石化公司“6·18”1#乙二醇裝置爆炸一般事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。
一、事故經(jīng)過
2022年6月17日20時,1#乙二醇裝置進行交接班,運行情況正常。運行丙班值班長陳平,精制工段內(nèi)操(裝置控制室操作員)班長李順杰、外操(裝置控制室外操作員)張月淵、田震、張磊,氧化工段內(nèi)操班長嚴軍新、外操朱峰、葉鑫等11人當班。
6月18日3時48分左右,田震在精制塔T-450區(qū)域巡檢時,聽到“砰”的一聲異響,發(fā)現(xiàn)管道P-4507上的換熱器E-453工藝水出口管道彎頭處噴出大量熱蒸汽(約104攝氏度),立刻通過對講機報告給李順杰;李順杰和張月淵趕到現(xiàn)場查找泄漏點,現(xiàn)場彌漫熱蒸汽,無法靠近確認泄漏點位置。
與此同時,1號控制室內(nèi)嚴軍新發(fā)現(xiàn)DCS系統(tǒng)(集散控制系統(tǒng))內(nèi)環(huán)氧乙烷吸收水流量計FRC312顯示“低低流量”報警,尾氣回收壓縮機C320聯(lián)鎖停機,立即向陳平報告,并安排朱峰去檢查流量計FRC312上游的閥門FV312,安排葉鑫去查看廢氣焚燒爐B-1910的運行情況以確認壓縮機C320運行情況。
陳平接報后,在確認閥門FV312正常后,通過調(diào)取DCS趨勢圖發(fā)現(xiàn)精制塔T-450液位低,懷疑精制塔T-450系統(tǒng)出問題,于是立即安排嚴軍新降低氧化工段(精制塔T-450上游工段)負荷,其通過對講機從李順杰處得知現(xiàn)場無法確定泄漏位置,遂到2號控制室外北側(距離泄漏地點約30米左右位置)查看,發(fā)現(xiàn)精制塔T-450周圍全是熱蒸汽,陳平要求現(xiàn)場的2名作業(yè)人員撤離,同時要求2號控制室做好1#乙二醇裝置停車的接料工作,后回到1號控制室發(fā)出系列指令,繼續(xù)指揮現(xiàn)場處置。
DCS記錄顯示,3時48分00秒(為DCS時間,比北京時間快26秒,下同),精制塔T-450塔釜液位迅速下降。3時54分00秒(DCS時間),氧化工段OMS(氧氣混合站)開始降低負荷(乙烯進料流量和氧氣流量下降)。3時56分(DCS時間),精制塔T-450進料流量開始下降。3時58分30秒(DCS時間),塔釜泵G-450A通過現(xiàn)場操作按鈕關停。3時59分00秒(DCS時間),精制塔T-450再沸器E-450的蒸汽流量下降。4時許,精制塔T-450塔釜液位下降至0,側線再沸器E-452至預熱器E-333的流量顯示為0,精制塔T-450塔釜內(nèi)靈敏板溫度顯示105.13攝氏度。精制塔T-450塔釜出口流量(G-450A進E-453的塔釜液流量)為94.7噸/小時(因塔釜泵G-450A已停運,塔內(nèi)靜壓將塔釜內(nèi)環(huán)氧乙烷壓出)。4時04分42秒(DCS時間),OMS(氧氣混合站)緊急停車。4時06分00秒(DCS時間),精制塔T-450塔釜出口流量(塔釜泵G-450A進E-453的塔釜液流量)為79.44噸/小時。4時14分35秒(DCS時間),精制塔T-450進料調(diào)節(jié)閥FV4520關閉,回流泵G-451B因現(xiàn)場可燃氣體報警聯(lián)鎖停運。
在現(xiàn)場協(xié)助停泵的張磊聞到刺激性異味,感覺喉嚨痛、頭暈,隨即報告陳平。陳平通過對講機要求張磊把精制塔T-450西南側約45米左右的消防炮打開(環(huán)氧乙烷與水稀釋比例需達到1:24相對安全),同時要求外操人員立即全部返回1號控制室,準備佩戴空氣呼吸器到現(xiàn)場排查泄漏點。
4時24分35秒,精制塔T-450區(qū)域發(fā)生閃爆起火。陳平清點人數(shù),并指令1號控制室人員撤離到2號抗爆控制室。4時28分30秒,精制塔T-450發(fā)生爆炸(塔釜內(nèi)環(huán)氧乙烷存量約50噸),爆炸產(chǎn)生的飛濺物引發(fā)衛(wèi)五北路管廊(見圖5中1#位置)、金一路管廊(見圖5中2#位置)、儲運部汽油罐T-134罐頂部(見圖5中3#位置)、烯烴部B節(jié)點管廊(見圖5中4#位置)管道共4處著火。爆炸導致乙二醇裝置界區(qū)外衛(wèi)六路西側管架上的氮氣管道(DN80)脫落,在該處車內(nèi)休息的上海魯重建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱魯重公司)駕駛員魏中海(圖5中5#位置)撤離過程中被脫落的氮氣管道砸傷,經(jīng)搶救無效死亡。乙二醇裝置操作工葉鑫在撤離過程中受傷。
二、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失
(一)人員傷亡情況
事故造成1人死亡,1人重傷。
1.魏中海,男,48歲,2022年2月與魯重公司簽訂勞動合同,從事貨物運輸工作,在事故中死亡。
2.葉鑫,男,32歲,上海石化公司化工部外操,從事乙二醇操作工作,在事故中重傷。
(二)直接經(jīng)濟損失情況
事故直接經(jīng)濟損失為971.48萬元。其中,上海華益會計師事務所出具的審核報告(華審字[2022]第126號)認定,該起事故造成物料和相關設備損失為849.52萬元。事故善后及醫(yī)療費用為121.96萬元。
三、事故原因
(一)直接原因
環(huán)氧乙烷精制塔T-450塔釜至再吸收塔T-320的管道P-4507由北向南第三夾具處發(fā)生斷裂,管道內(nèi)工藝水(約104攝氏度)大量泄漏,導致塔釜內(nèi)溶液漏空(約68.37噸)后,環(huán)氧乙烷落到塔釜底部,沿管道P-4507斷口處泄漏至大氣中,遇點火源起火爆炸。大火導致塔內(nèi)環(huán)氧乙烷發(fā)生自分解反應,造成環(huán)氧乙烷精制塔爆炸。
(二)間接原因
1.安全生產(chǎn)主體責任不落實
上海石化公司未牢固樹立安全發(fā)展理念,沒有處理好安全生產(chǎn)與經(jīng)濟效益之間的關系,重效益,輕安全,未能落實安全生產(chǎn)主體責任,未能有效督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程;單位主要負責人安全生產(chǎn)履職不力,未有效督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;公司相關部門檢查監(jiān)督不夠,未對違反制度情況進行有效監(jiān)管;相關從業(yè)人員未嚴格落實崗位安全職責,消除生產(chǎn)安全事故隱患不徹底,安全意識淡薄。
2.安全風險辨識不到位
上海石化公司開展的企業(yè)老舊裝置安全風險專項評估不到位,未辨識出環(huán)氧乙烷精制塔T-450系統(tǒng)循環(huán)工藝水管道泄漏、塔釜溶液漏空后,環(huán)氧乙烷泄漏的爆炸風險;未評估出管道P-4507堵漏打夾具部位突發(fā)泄漏引發(fā)的后果;未分析氯離子對不銹鋼管道焊縫造成的應力腐蝕影響;未組織分析泄漏重復發(fā)生的原因,并制定相應的防范措施。
3.設備完整性管理不規(guī)范
未嚴格執(zhí)行上海石化公司《設備、管道帶壓堵漏技術管理規(guī)定》,“實施帶壓堵漏的每條管道泄漏點一般不得超過二處”,在不到3米長的受壓管道上采用打夾具的方式進行了4處帶壓堵漏;對管道泄漏部位臨時應急處理后,未及時對管道進行修復;未按照上海石化公司《上海石化變更管理辦法》,對管道P-4507的4處泄漏部位進行帶壓堵漏作業(yè)實施變更管理。
4.廠區(qū)封閉化管理存在漏洞
魯重公司貨車司機17日下午進場配送貨物,作業(yè)結束將車停在廠區(qū)內(nèi),在車上休息。撤離時,被掉落管道砸中死亡。
四、事故責任的認定以及對事故責任者的處理建議
(一)對事故責任者的認定及處理建議
1.顧清,上海石化公司化工部乙二醇聯(lián)合裝置設備運行管理組組長。違規(guī)在管道P-4507上實施3處以上帶壓堵漏作業(yè),管道“帶病”運行直至斷裂;違規(guī)補簽《設備變更申請審批表》;未組織分析管道重復泄漏原因并采取有效措施。對事故發(fā)生負有直接責任,建議移交司法機關處理。
2.吳海君,中共黨員,時任上海石化公司黨委書記、董事長,安全生產(chǎn)第一責任人。安全生產(chǎn)履職不力,未認真吸取事故教訓,有效督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。對事故發(fā)生負有領導責任,建議給予記過處分。建議市應急局依據(jù)相關法律法規(guī)對其給予行政處罰。
3.管澤民,中共黨員,上海石化公司總經(jīng)理。安全生產(chǎn)履職不力,未認真吸取事故教訓,有效督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。對事故發(fā)生負有領導責任,建議給予記過處分。
4.金強,中共黨員,上海石化公司副總經(jīng)理,分管公司設備動力管理工作。安全生產(chǎn)履職不力,未能及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,對公司化工部違反安全生產(chǎn)管理規(guī)定失管失察。對事故發(fā)生負有領導責任,建議給予記過處分。
5.金文敏,中共黨員,時任上海石化公司副總經(jīng)理,分管公司工藝管理、安全生產(chǎn)工作。督促隱患治理不力,對化工部違反安全生產(chǎn)管理規(guī)定失管失察。對事故發(fā)生負有領導責任,建議給予記過處分。
6.劉祥春,中共黨員,上海石化公司副總工程師、設備動力部總經(jīng)理。履行崗位職責不到位,隱患排查治理工作不力,對化工部乙二醇聯(lián)合裝置違規(guī)帶壓堵漏失管。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記大過處分。
7.張利軍,中共黨員,上海石化公司生產(chǎn)部副總經(jīng)理(主持工作)。對化工部乙二醇聯(lián)合裝置生產(chǎn)運行安全風險辨識、隱患排查督促檢查不力。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記大過處分。
8.李衛(wèi)東,中共黨員,上海石化公司安全環(huán)保部總經(jīng)理。吸取事故教訓不到位,未有效推動HSE管理體系在基層落實落地,對化工部乙二醇聯(lián)合裝置多次違規(guī)實施帶壓堵漏失管。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記過處分。
9.周銘,中共黨員,上海石化公司化工部總經(jīng)理。安全生產(chǎn)履職不力,對裝置安全風險辨識不充分,對老舊裝置風險排查組織不力,隱患排查治理不徹底,對化工部乙二醇聯(lián)合裝置多次違規(guī)實施帶壓堵漏失管。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
10.盛立新,上海石化公司化工部黨委書記、副總經(jīng)理。履行安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責”不力,開展安全生產(chǎn)教育監(jiān)督不到位,落實HSE體系考核不嚴格。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記大過處分。
11.劉方軍,中共黨員,上海石化公司化工部副總經(jīng)理。對制度執(zhí)行監(jiān)管不力,對化工部乙二醇聯(lián)合裝置多次違規(guī)實施帶壓堵漏失管,對管道重復泄漏問題不重視。對事故發(fā)生負有責任,建議給予撤職處分。
12.蔣偉兵,中共黨員,上海石化公司化工部副總經(jīng)理。督促落實安全生產(chǎn)責任不到位,對化工部乙二醇聯(lián)合裝置生產(chǎn)運行安全風險辨識、隱患排查督促檢查不力。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記過處分。
13.陳葉,中共黨員,上海石化公司化工部安全總監(jiān)兼安全管理科科長。對乙二醇聯(lián)合裝置管道泄漏隱患管理不到位,對環(huán)氧乙烷精制塔T-450系統(tǒng)安全風險辨識不足,隱患排查治理不徹底,對裝置多次違規(guī)實施帶壓堵漏失管。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
14.王建英,中共黨員,上海石化公司化工部設備科科長。未正確履行設備管理職責,對制度執(zhí)行監(jiān)管不力,未有效督促帶壓堵漏制度的宣貫培訓,對乙二醇聯(lián)合裝置管道帶壓堵漏未實施變更管理,對管道泄漏部位臨時應急處理后未及時組織對管道進行修復。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
15.周崎,中共黨員,上海石化公司化工部生產(chǎn)技術科科長。對環(huán)氧乙烷精制塔T-450系統(tǒng)工藝安全風險辨識不足,隱患排查不徹底。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
16.黃震,中共黨員,上海石化公司化工部乙二醇聯(lián)合裝置主任。安全生產(chǎn)履職不力,未有效落實安全生產(chǎn)管理制度,監(jiān)督檢查不到位,對環(huán)氧乙烷精制塔T-450系統(tǒng)安全風險辨識不足,隱患排查不徹底,對多次違規(guī)實施帶壓堵漏視而不見,對裝置管道多次泄漏未組織原因分析并采取有效解決措施。對事故發(fā)生負有責任,建議給予撤職處分。
17.范順君,上海石化公司化工部乙二醇聯(lián)合裝置黨支部書記、副主任。履行裝置安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責”不到位,組織學習安全生產(chǎn)管理制度不到位,未吸取事故教訓,未指出并制止裝置在P4507管道違規(guī)實施帶壓堵漏,對環(huán)氧乙烷精制塔T450系統(tǒng)安全風險識別不足。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
18.鐘祥烽,中共黨員,上海石化公司化工部乙二醇聯(lián)合裝置設備副主任。違反崗位職責和企業(yè)規(guī)章制度,違規(guī)審批裝置管道P-4507帶壓堵漏方案,導致管道“帶病”運行直至斷裂,執(zhí)行變更管理規(guī)定不到位,對管道重復泄漏問題不重視,未組織分析原因并采取有效措施。對事故發(fā)生負有責任,建議給予降級處分。
19.張海濤,中共黨員,上海石化公司化工部乙二醇聯(lián)合裝置生產(chǎn)副主任。履行崗位職責不到位,違規(guī)審批裝置管道P-4507帶壓堵漏作業(yè)許可證、作業(yè)任務書,對環(huán)氧乙烷精制塔T-450系統(tǒng)安全風險辨識不足,未組織分析解決裝置工藝波動問題。對事故發(fā)生負有責任,建議給予記大過處分。
20.陳俊,中共黨員,上海石化公司行政事務中心治安防范科副科長(主持工作)。未落實企業(yè)安全管理規(guī)定,對臨時入廠車輛違規(guī)停放監(jiān)督檢查不到位,建議給予警告處分。
上海石化公司及其上級公司對上述人員及其他相關責任人員依據(jù)企業(yè)管理規(guī)定給予處理,處理結果報市應急局。
(二)對事故責任單位的認定及處理意見
上海石化公司未嚴格落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關文件要求,未能深刻吸取事故教訓,有效開展風險辨識和采取管控措施,及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,有效督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程。
建議市應急局依據(jù)相關法律法規(guī)對上海石化公司給予行政處罰。建議市應急局、市經(jīng)濟信息化委、市市場監(jiān)管局對上海石化公司進行安全生產(chǎn)約見警示談話,并出具《事故預防建議書》。
五、事故防范和整改措施
(一)提升精細管理水平,切實防控重大安全風險
市、區(qū)各有關部門要進一步提升精細化管理水平,切實防控重大安全風險。要加速化工產(chǎn)業(yè)升級,指導化工行業(yè)企業(yè)進一步提升自動化、智能化管控水平。要切實提升安全管理能級,持續(xù)開展危險化學品安全風險集中治理,指導督促企業(yè)全面排查安全風險隱患,提升設備設施本質(zhì)安全,提高安全管理水平。要加大執(zhí)法檢查力度,提高指導服務水平。各相關部門要提高監(jiān)督執(zhí)法檢查頻次和效果,督促企業(yè)完善落實安全生產(chǎn)管理制度,有效管控各類安全風險。
(二)深刻吸取事故教訓,落實安全生產(chǎn)主體責任
各有關企業(yè)要深刻吸取事故教訓,反思安全生產(chǎn)工作,牢固樹立安全發(fā)展理念,統(tǒng)籌好發(fā)展和安全的關系。嚴格遵守安全生產(chǎn)有關法律法規(guī),切實落實安全生產(chǎn)主體責任,全面落實全員安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。上海石化公司要認真履行安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責”要求,嚴肅剖析近幾年接連發(fā)生事故的原因,深入查找管理、技術方面的問題,組織全體員工檢視安全責任落實情況,切實把安全管理制度、要求落到基層、落到實處,持續(xù)提升安全管理水平,扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)工作被動局面。
(三)深入分析研判風險,有效管控安全風險等級
各有關企業(yè)要深入分析研判風險,嚴控安全風險等級。要對老舊裝置重新自查評估。從設計、施工、檢測及檢維修等方面對老舊裝置的設備可靠性、控制系統(tǒng)有效性進行全面評估,分析查找薄弱環(huán)節(jié),及時采取有效應對措施。要進一步加強異常情況管理。建立健全異常情況主動發(fā)現(xiàn)、報告、處置、分析等機制,對重復發(fā)生的典型問題要高度重視,專題研討,查找企業(yè)管理漏洞,有針對性地制定并落實管控措施。要有效辨識低風險介質(zhì)中氯離子等因素導致的腐蝕、斷裂等風險。研判腐蝕機理,加強腐蝕監(jiān)測,有效管控腐蝕、泄漏、斷裂風險。
(四)全面排查安全隱患,舉一反三落實閉環(huán)整改
各有關企業(yè)要開展全面排查,確保安全隱患閉環(huán)整改。要全面排查裝置、罐區(qū)、施工現(xiàn)場等安全隱患,按照安全管理規(guī)定要求及時治理隱患。規(guī)范帶壓堵漏作業(yè)管理,杜絕設備設施“帶病”運行。要排查、研判同類裝置低風險介質(zhì)(如:水)和高風險介質(zhì)(如:環(huán)氧乙烷)互串風險,要根據(jù)高風險介質(zhì)安全管控要求完善低風險介質(zhì)的管控措施,制定應急預案,提前做好防范。要強化企業(yè)內(nèi)部管控,加強場內(nèi)巡查,嚴控無關人員、車輛進出廠區(qū)。
(五)加強設備完整性管理,提升裝置本質(zhì)安全水平
各有關企業(yè)要加強設備完整性管理,提升裝置本質(zhì)安全水平。要做好預防性維護,通過設備設施在線檢測、定期檢測和日常檢查,對設備設施開展有效的檢測監(jiān)控,及時掌握設備設施的運行狀態(tài)。要做好設備設施完整性管理,做好設備設施安裝、運行、檢維修等全過程的變更管理、風險管控和質(zhì)量管理。要加強檢維修階段的施工質(zhì)量管控,嚴格執(zhí)行檢維修工程質(zhì)量驗收程序和驗收標準,運用信息化系統(tǒng)進行設備全生命周期管理。上海石化公司要合理加裝相關聯(lián)鎖裝置,并綜合研判風險和采取安全措施,提升本質(zhì)安全水平。
(六)提升應急處置能力,有效應對極端復雜情況
上海石化公司要提高極端復雜情況下突發(fā)事件的應急處置能力。要完善管廊信息化管理系統(tǒng),實現(xiàn)事故應急狀態(tài)下報警、提示、聯(lián)鎖等功能。要完善極端事故場景下的應急預案及處置程序,建立動態(tài)分析機制,提高應急響應能力。要健全完善生產(chǎn)現(xiàn)場關鍵應急消防設施。開展企業(yè)應急消防設施檢查工作,提升消防水系統(tǒng)、固定式消防應急設施等系統(tǒng)的有效性。要加強與屬地政府及周邊企業(yè)的應急聯(lián)動,定期開展極端情況下的聯(lián)合演練,提高企業(yè)內(nèi)外部綜合協(xié)同作戰(zhàn)能力。
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